俺の缶詰、何の味?

KandzumeがやらかすDIY日記

昇降盤をまたまた調整中〜その1〜

職場を移動しても、昇降盤とまた出会ってしまう(笑)

縁があるなぁ〜♪

 

やぁ、こんにちは(笑)

 

 

刃口のところの板は、誰かが入れてくれたワンオフ品のようだが···。

う〜ん、微妙に落ちてる(苦笑)

 

昇降盤て切ったときに何かしっくりいかないときは、こういう段差のせいで不具合が起きている可能性があります。

 

1mm近く落ちていたら、作業は厳しいね(笑)

 

 

あとは、ありあわせの板で作ったのかな?

 

長さが足りなくて、隙間がある。

 

 

しかも、動いちゃうんだなぁ、これ(苦笑)

作業するときに、かなりよろしくない動き。

 

 

なので、今回はこの刃口用の板を作り直したいと思います。

前の職場で一度やっているから、やり方の見通しはもてています。

kandzume.hatenablog.jp

 

 

先日に端材コーナーでゲットした厚さ24mmの合板を使います。

200円でゲットだぜ!

 

 

サイズを測って、カット用の墨線を引きました。

ギリギリサイズをねらってます。

 

最後は、削りながら調整することにします。

 

 

切り終わったので、確認。

縦横のサイズ、良〜し!

 

角を丸めないと入らないので、そこは削るわけですが···。

 

 

よりピッタリを狙うために、こんなことをしてみた。

養生テープを裏返してセットしています。

 

板を置けば、貼れちゃうわけね。

 

 

で、角の形を写し取ります。

墨残しで削れば、ピッタリの形になるはず。

 

 

ペンが薄かったので重ね書き。

ひとつひとつの角の形が微妙に違うことが分かります(苦笑)

 

昭和の機械って、こういうものだと思ってはいるが(笑)

 

 

ちと危ないが、斜めにスパ〜ンと。

角を丸めるためのショートカット技です。

 

 

そして、ヤスリでこすって線と合うように形作ります。

線残し、線残し。

 

 

何度か微調整して、板が入るようになりました〜♪

ここまでの時間は、以前に作ったときよりもかなり速いです。

 

 

ただし、はまったから「はい、終わり〜」とはならないのです。

高さが不一致···。

 

あと、カタカタして、いまいち安定しません。

 

 

板を受け止める縁にマスキングテープを数枚貼って、高さ調整をします。

 

 

カタカタは止まって、高さもだいぶ良くなってきました。

あとちょっとのところは、削った方が調整しやすいか。

 

 

鉋とヤスリで地道に高さ合わせ。

ここでは見えないけど、板の裏縁に養生テープを貼ってちょっとだけ上げてます。

 

終わってからテープを外せば、ちょい落ちて、ツライチになってくれるはず。

 

 

そのかいあって、ツライチに仕上がりました!

あ〜、満足。

 

 

刃を上げて、板に切れ目を通します。

見えないところから刃を上げてくるなら、気をつけながらちょっとずつ上げます。

 

いや〜、マジで怖い。

 

 

養生テープを外して、完成〜♪

昇降盤ゼロクリアランスインサートとでも呼べる仕上がりになったと思います。

 

 

できたついでに、一作業してみました。

ゴム集成材の縦引きをして仕上げました。

 

変な段差がないから、楽に通せて、精度良く加工することができました。

 

 

6枚ともピッタリ同じサイズ。

昇降盤、万歳!

 

今後は補助具も作りながら、さらに使い勝手を良くしたいなと思います。

 

それでは、本日もお粗末さまでした。